晚上十一點,高雄橋頭加工區大部分的工廠都暗了。但世豐螺絲的橋頭廠還亮著幾盞燈,那是熱處理爐的光。滲碳爐裡的溫度超過攝氏 900 度,螺絲胚料在裡面待上幾個小時,出來以後硬度完全不同。這道工序讓一顆普通的螺絲變成能鎖住高速公路護欄的高強度扣件。
但代價是什麼?天然氣、電力、冷卻水。二十四小時不間斷。
世豐螺絲(股票代號 2065)做了四十多年的螺絲,橋頭跟彌陀兩座廠,產品賣到一百多個國家。以前,客戶問的是「你的螺絲夠不夠硬?交期準不準?」現在,歐洲客戶多問了一句:「你一顆螺絲的碳足跡是多少?」
這個問題,改變了很多事。
那些看不見的消耗
做一顆螺絲要經過六道工序:蛛絲抽線、打頭、輾牙、熱處理、表面處理、包裝。其中熱處理跟表面處理是吃能源的大戶。熱處理爐燒天然氣,溫度動輒八九百度,一年下來光天然氣就用掉 12 萬立方公尺。表面處理要用水、要用酸、要用電,洗完的廢水還得處理乾淨才能排出去。
(kWh)
(立方公尺)
(噸)
(tCO2e)
1,850 萬度電是什麼概念?大約等於 5,000 個台灣家庭一整年的用電量。對一家只有 293 個人的工廠來說,這個數字不小。但如果你去問廠長,他會告訴你:三年前是 2,010 萬度。
少掉的 160 萬度電,不是因為生意變差了。是因為他們換了燈、換了空壓機、改了爐子。
從天花板開始的革命
製造業談節能,很多人第一反應是「要花多少錢?」世豐的做法很務實:先從投資回收期最短的項目下手。
第一步,換燈。橋頭廠跟彌陀廠加起來幾千盞日光燈管,全部汰換成 LED。聽起來不性感,但一年省下 278 萬度電,等於減少約 1,400 噸碳排放。投資回收期大概兩年半,之後每年都是淨省。
第二步,空壓機。扣件工廠的空壓機跟心臟一樣重要,沖床要靠它、氣動工具要靠它、整個氣路系統都要靠它。橋頭廠把三台老式定頻空壓機換成變頻式,依照實際需求調整出力,不再傻傻地全速運轉。一年又省了 96 萬度電。
第三步,熱處理爐。這是最貴也最難改的一環。世豐先從保溫層下手,把兩座回火爐的爐壁隔熱材料升級,天然氣消耗減少了約 8%。不用換爐子,光是少散一點熱就有效。
算一筆帳
LED 照明省 278 萬度,空壓機省 96 萬度,合計年省約 374 萬度電。以台電工業電價估算,一年省下超過新台幣 1,200 萬元的電費。這不是「做環保的成本」,是「做環保的收入」。
對一家年營收 20 億的公司來說,1,200 萬不算翻天覆地。但對利潤率只有個位數的傳統製造業,這筆錢可以拿去買一台新的壓造機。
三年碳排放趨勢
金屬屑的第二人生
做螺絲最大的「垃圾」是什麼?金屬屑。鋼線拉伸會產生鐵屑,打頭成型會產生毛邊,輾牙會產生切削粉末。一年下來,光金屬屑就有 238 公噸。
但這些「垃圾」在世豐不叫垃圾,叫「副產品」。
238 公噸的金屬屑,全數分類後送往電弧爐煉鋼廠,重新變成鋼材。加上紙箱、木棧板、塑膠膜的回收,全廠的資源回收率達到 78%。剩下那 22%,主要是員工生活垃圾和必須委外處理的廢酸液、油污泥。
有害廢棄物的處理更講究。表面處理製程會產生廢切削液、廢潤滑油和廢酸液,加起來一年 85 公噸。全部委託取得許可的專業處理機構處理,每一批清運都有聯單追蹤,在環境部的「廢清書系統」上申報。
聽起來很瑣碎?做環保本來就是一堆瑣碎的事加在一起。
年度 435 公噸廢棄物去了哪裡?
每一滴水的去向
表面處理是扣件製造裡最「吃水」的環節。酸洗要水,磷酸皮膜要水,電鍍清洗更是一道又一道地沖。一年 4.2 萬噸的取水量,一半以上用在這裡。
世豐做了幾件事來減少用水。冷卻水塔改成封閉循環系統,只需要補充蒸發掉的那一點點。表面處理線導入多段逆洗,讓清洗水從最乾淨的那一段往最髒的方向流,每一滴水被用到極限才放走。光這兩項,用水量比三年前少了 12%。
放流水的成績單
所有製程廢水經廠內處理後才排入工業區污水下水道。定期檢測結果:pH 值 7.2(標準 6.0–9.0)、COD 42 mg/L(標準 ≤ 100)、重金屬鋅 0.8 mg/L(標準 ≤ 5.0)。全年全項達標,零超標事件。
彌陀廠還在屋頂裝了雨水收集系統,收下來的雨水用來澆花、洗地板。量不大,但態度很清楚:能少用一滴自來水就少用一滴。
屋頂上的未來
節能做到一定程度,天花板就到了。空壓機不能無限省,LED 也只能換一次。要繼續往下砍碳排放,得靠另一條路:用比較乾淨的電。
世豐的範疇二碳排放(外購電力)佔了總排放量的 83%。換句話說,只要電變乾淨,碳排放就會大幅下降。
彌陀廠的屋頂正在規劃裝設 499 kWp 的太陽能板,預計年發電約 60 萬度,大概可以供應彌陀廠 15% 的用電量。499 kWp 這個數字不是隨便選的,低於 500 kWp 的門檻在行政程序上比較簡單,也是中小型工廠最務實的起步規模。
同時,世豐也在評估企業購電協議(CPPA),直接向再生能源發電業者買綠電。這條路走下去,範疇二碳排放有機會在三到五年內降低 20% 以上。
更長期的打算是熱處理爐的電氣化。現在燒天然氣,未來如果改成電熱爐,搭配綠電,範疇一的排放也能大幅降低。技術上可行,問題在於投資金額和產線停機的時間成本,這需要更仔細的評估。
2030 減碳路徑
影響力儀表板
環境報告裡的數字,拆開來看其實都有因果關係。以下三條鏈結,把世豐的環境面投入,從「做了什麼」一路追蹤到「改變了什麼」。
對產業,世豐帶頭做的節能改善,會變成同業的參考模板。高雄扣件聚落裡幾百家工廠,很多規模比世豐更小,資源更有限,但如果有人先走一步,後面的路就好走很多。
企業面:年省電費約 NT$1,200 萬,設備投資回收期 2.3 年。
對社區,有害廢棄物全程合法清運,廠區周邊土壤跟地下水沒有受到污染。住在橋頭加工區旁邊的居民,不用擔心隔壁工廠偷埋什麼東西。
企業面:金屬屑回收收入約 NT$380 萬/年,廢棄物處理費年省約 NT$60 萬。
對國家,台灣是全球第三大扣件出口國。世豐這類公司的環境表現,直接影響國際採購商對「MIT 扣件」的信心。一家公司的碳足跡報告出了問題,受傷的不只是一家公司。
企業面:避免裁罰風險、維護客戶信賴、確保出口通行證。
帳面數字是一回事。真正在發生的改變,是一座四十年的工廠,開始用不同的方式看待自己跟環境的關係。以前覺得環保是成本,現在發現其實是門票,也是競爭力。
一顆螺絲的碳足跡
一顆螺絲重幾公克,碳足跡可能只有幾十公克。微不足道的數字。但世豐一年生產上億顆螺絲,乘起來就是上萬噸的碳排放。
這就是製造業的現實:規模放大之後,每一個微小的改善都會被放大。LED 燈泡省一點電,乘以幾千盞就是 278 萬度。冷卻水多循環一次,乘以 365 天就是幾千噸水。金屬屑多分類一下,一年就是 238 公噸的資源回收。
世豐螺絲的減碳路還很長。2024 年減了 14%,距離 2030 年的 30% 目標還有一段距離。太陽能板要裝、綠電要買、熱處理爐要不要電氣化也得決定。每一步都要花錢,每一步都有風險。
但至少,方向已經確定了。那些半夜還亮著的熱處理爐,正在用越來越少的能源,做出越來越硬的螺絲。
也許這就是綠色革命最真實的樣子:不是一夕翻轉,是每一年比去年好一點點。